作者:百檢網 時間:2021-12-06 來源:互聯網
為了適應市場需求,落紗機器人或集體落紗系統應運而生。鹽城市海馬紡織機械有限公司研發的HM-JL740型短車集體落紗裝置,在整個落紗過程中可全自動地完成操作,省去空紗管整理、滿紗人工落紗、空管插入時間,管紗損傷小,減輕了工人勞動強度,提高了勞動生產效率,降低了生產成本,并 已在江蘇悅達紡織有限公司成功試用。 1 牸鋼致瀋蔥問降謀冉 目前使用的幾種落紗形式見表1。 我公司在2008年立項研制智能落紗小車,調研發現智能落紗小車存在以下問題:①因紡紗號數、落紗數量變化導致萬錠配臺數不確定,如號數變大,配臺數增多;②每臺落紗機械手動作頻繁,一次抓12只管紗,一落紗重復19次,一班55次落紗要重復1000次以上,存在潛在的故障,且多為過度磨損導致;③不同機型的適應性不強;④一旦出現故障,影響面較大;⑤留頭率有待進一步提高;⑥能緩解用工緊張問題,但仍需人工干預。鑒于以上問題,我們放棄了該項目,轉而研究集體落紗裝置和細絡聯。 2 牰壇導體落紗裝置 2.1 牰壇導體落紗裝置的優點 短車集體落紗裝置具有以下優點:①氣動系統控制氣架、導紗板翻轉、托盤輸送精確動作;②活塞式抓管器,確保拔管率和插管率,配套使用鋁套管錠子;③采用氣缸推動托盤輸送紗管,使托盤與錠子同軸度準確無誤,運行可靠性高;④自動理管機構保證落空管時筒管的大端朝下,位置準確,動作擬人化;⑤滿紗通過托盤輸送,由轉動的皮帶帶動落入收集箱中;⑥電氣控制系統通過可編程控制器、變頻器、伺服系統、觸摸屏等元器件精準控制主機與集體落紗裝置無縫結合,操作便捷;⑦落紗時吹吸風清潔器能準確停在車尾,不影響集體落紗裝置工作;⑧托盤式空滿管輸送方式的特點:成本低,更換容易,為今后升級為細絡聯留有余地,是今后的發展方向。 2.2 牼濟效益計算 以紡精梳紗14.6tex、1.5萬錠為例,HM-JL740型短車集體落紗裝置改造前后數據對比見表2。 由表2可知: a)若員工工資以年10%增長計,那么投資回收時間約為4a; b)每一落紗可以增加3.5min產量,且不存在碰頭落紗耽誤產量; c)為了保證拔管率,要求改造時全部換鋁套管錠子。如果錠子才使用3a~4a,建議先改造一部分機臺,換下的錠子備用以不增加成本。HM-JL740型短車集體落紗裝置解決了設備運行的穩定性和可靠性問題,成紗質量的穩定性和一 致性得到大幅度提高,使紡紗廠用工緊張、勞動強度大的矛盾得到有效緩解,尤其是提高了14.6tex以上紗線的競爭力,具有推廣價值。 3 牸體落紗裝置使用注意事項 集體落紗裝置投入使用后,除了正常設備維護(定期檢查:氣架高低,內外居中,兩側氣架高低一致,氣架上升到機梁處擺進,調整氣架鋁合金內側面到機梁外側面距離)外,還應認真做好以下幾點。 3.1 犌褰 a)及時清理錠腳和錠桿的廢絲,以保證筒管能夠準確插到錠子上; b)做托盤軌道清潔時,應按照 c)經常清潔光電開關,減少故障發生; d)接頭時必須使用剎錠器,錠子停轉后才能拔下紗管;否則,易損壞錠子和紗管,導致拔紗故障增多。 3.2 牥踩 a)避免運粗紗的小車進入細紗車弄,以免損壞氣架等部,影響集落工作; b)在集體落紗裝置動作過程中,禁止將手或身體探入人字臂下方進行操作,如有必要,可以先暫停設備再操作。 3.3 犖侍 理管時偶然出現卡管,需要人工干預;留頭率需進一步提高;一次性投資較大。 4 牻嵊 環錠細紗機短車集體落紗裝置的應用表明,其自動化程度高,在整個紡紗過程中可全自動完成落紗操作,能夠有效縮短落紗時間,省去空管整理程序,降低工人勞動強度,提高生產效率,對減少企業用工具有顯著效果。 |
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